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浅谈¢2.4×10m水泥磨提产降耗的几点措施2008-1-18 8:36:29 牡丹江水泥集团
形,其好处是物料易通孔且不易堵塞而影响通风走料,同时在磨损过程中不会改变其形状。 4)、加强磨机通风,确定合理通风量 经过生产实践和理论计算,将风量为8700m3/h的磨尾排风机更换成一台风量为12980m­3/h排风机,使磨内风速由原来的0.52m/s提高至上0.9m/s,使磨机通风状况大为改善,磨内温度控制在合理范围内,使磨内水蒸气能及时排出, 减少糊球、饱磨现象,也能及时排出合格产品,减少产生过粉磨现象.从而提高磨机产量,达到降耗目的. 5)、磨尾收尘微粉改入成品提升机, 磨尾收尘微粉最初设计是同选粉机选出的粗粉一同入磨进行重新粉磨,考虑会给磨机带来多余负担或产生过粉磨现象,于2005年4月份将其改入磨尾提升机提升入选粉机. 在2005年连续三个月定期抽检,收尘微粉比面积均在4000cm2/g以上,完全符合成品要求,于2005年6月份将收尘微粉改入成品提升机而入水泥库,这样不但提高磨机粉磨效率,也提高了选粉机选粉效率,提高磨机产能。 经过以上几个方面措施,磨机产量由最初17.5t/h提高至21.5t/h,最高时达22.5t/h产量提高22-28%磨机电耗由39.2度/吨降至29-31度/吨,降幅为18-25%,真正达到了提产降耗目的。 |
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